系统控制精度和安全性能下降,事故率大幅度上升,设备陈旧、技术落后,继电器、接触器频繁动作,电弧烧蚀触点,影响使用寿命,导致维修成本提高。目前,S3控制系统的备件在SIEMENS公司已不再生产,早就属于淘汰产品,现场大部分电气元器件没有备用,无法采购到相似替换元器件。此外,系统不具备采集信息功能,不能提供接口同全矿的生产、管理系统交换数据,无法实现远程集中监控和故障诊断,不能满足矿井网络化控制的要求。液压系统由一套制动机构、两个盘形闸支架、共用三对盘式制动器及一站式制动液压站组成。既具有不可控制动,又有SIEMENS公司独特设计的可控制动功能。
现在的液压系统由于运行二十多年,碟形弹簧、闸杆等损坏较多,均已远远超出设计寿命。液压站很多阀已磨损,系统渗油严重,故障频发。备件已无处订购,许多原件反复修理性能降低。目前有部分液压元件及电气件备件紧缺,威胁到了绞车的安全运行。一旦有故障,由于无备件及备用液压站造成不可修复,就会停车,严重影响生产。升级改造方案通过对国内外多个生产企业的资质、生产能力、产品价格和质量保证、工程业绩、售后服务等综合分析。电控系统改造方案根据副井单罐提升机现场工作需求,采用目前SIE-MENS应用最普遍、性能好、功能强的S7计算机取代原S3计算机;用全数字化系统代替原模拟调节系统实现自动化;用网络化、集成化代替原分立元件多、继电器多、电缆芯线多的缺点;用信息化、网络化实现人―――机对话和远程监控。